青岛故事|胶州吕蓬勃:一门心思研业务 终成“塑料工匠”
“为了做好这一件脚蹬,我试验改良了几百次,实验件堆满了几大箱。”青岛金海源塑胶有限公司注塑车间里,注塑车间主任吕蓬勃拿着小巧的脚蹬介绍道。
四十一岁的吕蓬勃已经在塑胶行业扎根了25个年头,更是亲手带领着青岛金海源塑胶有限公司站稳脚跟、研发技术,一步步成长为了今天的国际塑料制品供应商。
“一辈子研究塑料,我这个‘塑料’工匠,也磨练出了一身硬本事。”吕蓬勃说。
吕蓬勃进入公司时正是起步阶段,技术和设备都非常匮乏,刚入行经验尚浅的他只能自己逐步摸索,以厂为家,一点点啃下一个个技术“硬骨头”。
“那时最怕的就是晚上来电话,一接到电话就代表厂里出事了,但常常是一个接一个的电话,住在厂里更是家常便饭。”吕蓬勃说。
如此坚持了两三年,厂里的生意终于有了起色,吕蓬勃也迎来了更大的挑战。
那时一笔来自沃尔玛的可拆卸秋千订单,数额巨大,但因原有的可拆卸式秋千部件较大,仅仅运输成本就占据百分之三十,远远超出客户的目标价。只剩一周时间,一旦订单无法按时保质保量完成,庞大的海外市场将于公司失之交臂,觉得索赔也让羽翼未丰的公司难以承受。
面对这艰难的处境,吕蓬勃没有抱怨,一头扎进了车间开始了改良。七天时间,他带领着七个人的团队没日没夜研究,不知制作了多少块样板。两个板插接拼装会产生异响、多块拼接会导致体验感严重下降……伴随一个个问题不断克服,最终,吕蓬勃设计出了四段拼接的可拆卸秋千,大大降低了运输成本,又保证了与原版一致的体验感,仅仅一项改良,就为企业带来了500万元以上的利润。
而走向国际市场的道路向来不会一帆风顺,一个个订单伴随着新的挑战不断出现在吕蓬勃面前。凭着一股“犟”劲,他时常凌晨起床,赶赴车间处理问题,有时老板都劝阻他可以把问题放到明天,但他坚持加班加点,直到攻克困难。
“没见过的问题,如果不研究出个所以然,我就睡不着觉。”吕蓬勃说。
真空吸料机生产周期长、质量难保证,他便带领团队,从解决水花问题入手,半年时间升级改良四五次,最终实现了整个生产线的升级,将吸料工序完全融入整个生产流程中。这项技术的成功应用,不仅为公司带来了巨大的经济效益,更提升了公司在市场上的竞争力。
市场上常见的塑料脚蹬存在着使用不便、储存空间大等问题,经过上百次的尝试和改进,他成功地开发出了一种可拆卸式塑料脚蹬,甚至增加了一些安全措施,这一项技术专利仅当年就给企业带来了2000万的营业收入,得到了市场的广泛认可。
“创新的实践和理论知识是完全不同的,需要一步步地摸索,从最小的点入手,啃最难啃的骨头。”吕蓬勃说。
二十余年如一日,吕蓬勃参与公司立项开展研发活动9项,产出研究成果15个并进行转化,个人独立完成3件实用新型专利授权,为公司产品高质量稳定更新提供重要支持,助力公司近三年净资产增长率达292.89%。用吕蓬勃的话来说,他这位“塑料工匠”,在日复一日对工匠精神的追求中,练就了一身的“硬本事”。
半岛全媒体记者 黄超