两年学徒、13年机长,在印后整饰行业的烫金岗位,青岛黎马敦包装有限公司印刷烫金机机长刘鹏飞兢兢业业,一做就是15年,枯燥乏味的烫金工作被他做到了极致,抽样产品中烫金图案的位置偏差、线条粗细、有无漏烫等质量情况在刘鹏飞的“法眼”下一览无余,经他检查过的印刷产品烫金图案位置偏差均在0.25毫米以内。凭借勤恳乐学的精神,除最基本的抽检工作外,刘鹏飞已将印刷烫金机吃透,小到纸张传送,大到故障维修、工艺升级,他样样在行。
15年:从学徒工到全国第三 1991年,18岁的刘鹏飞机缘巧合之下从沂蒙山区来到青岛,成为青岛卷烟厂的一名操作工,从此与烟草包装结缘。2001年,青岛黎马敦包装有限公司引进印刷烫金设备,在胶印岗位工作三个年头的刘鹏飞转调至烫金机成为一名学徒工,在烫金岗位上,他一做就是15年,而今他已成长为这个行业的技术 “大拿”,在2014年第四届全国印刷行业技能大赛印品整饰工全国决赛中,他获得第三名的好成绩。
刘鹏飞告诉记者,2001年烫金工艺刚刚兴起,公司特意从国外引进了一批烫金机,由于缺少技术工人,在胶印岗位表现突出的他就成了公司的培养目标。他最初感到非常茫然和不适应,担心自己难以适应新的工作,通过与公司领导沟通,他意识到烫金这门技术在未来的发展前景,明白烫金工作对自己既是一个挑战更是一个机遇。
调整好心态的刘鹏飞迅速投入到学习当中,秉承中国优秀产业工人吃苦耐劳、求知好学精神的他,虚心向师傅请教,费尽周折借来印刷学院的教材充实自己,在很短时间内就熟悉了印刷原理,掌握了印刷烫金的操作技能。2003年,仅在烫金岗位做了两年学徒工的刘鹏飞凭借努力,正式开始担任印刷烫金机机长,这是黎马敦公司历史上第一次由外来务工人员担任机长。在第四届全国印刷行业技能大赛上,刘鹏飞从5000名印品整饰工中脱颖而出,决赛获得第三名。“当时是在天津一家设备加工厂进行的比赛,我使用的那台机器恰好有两毫米左右的偏差,如果无法解决,将直接影响比赛成绩。”聊起那场比赛,刘鹏飞至今“心有余悸”,他告诉记者,为了取得好成绩,他急中生智凭经验调整机器的零部件,一举解决了问题。
0.25毫米:样品抽检严格把关 一台印刷烫金机在工作时,机长需要负责纸张定位、铝箔供给、样品抽检、质量排除和故障处理等工作。在生产车间,记者见到刘鹏飞时,他正手拿高倍放大镜仔细 “扫描”抽样产品中烫金图案的位置偏差、烫金效果、线条粗细、有无漏烫等质量情况。刘鹏飞告诉记者,包装印刷品对质量要求非常严格,位置偏差在0.25毫米以上、边缘出现毛刺、烫金不平整、有针眼大小的漏烫等问题都属于不合格品,丝毫马虎不得,除了必要的技术探讨、研究外,他每天大部分时间都花费在样品抽检上。抽样-检查……这项枯燥的工作刘鹏飞整整做了15年,如今经他检查过的印刷产品烫金图案位置偏差均在0.25毫米以内。
“这个岗位确实比较枯燥,公司很多员工都会充分把握时间休息,但刘鹏飞不同,闲暇时他都会通过各种渠道学习。”黎马敦包装有限公司烫模车间经理韩伟说,刘鹏飞有一个写工艺笔记的习惯,一些灵感、问题他都会随手记录下来,利用空余时间钻研。韩伟还告诉记者,有一次公司对烫金机机长们进行技术考核,其中一个技术参数,其他机长都回答不上来,只有刘鹏飞答对了,细询原因,原来是当年外国专家前来指导工作时,打下手的刘鹏飞学到的。
翻一倍:提高效率整合工艺 该公司研发中心总监呼守蒂告诉了记者这样一个故事:2012年9月,公司接到青岛卷烟厂一个急单,需要在短时间内完成任务,但当时公司的烫金能力每天只能满足需求的一半。为破解难题,作为生产技术骨干,刘鹏飞主动参加了公司成立的攻关小组,凭着多年的一线经验,果断提出把“将军特醇”商标纸小盒起凸烫、素面烫的原两遍烫印工艺,整合为合并烫金工艺,并指导维修人员对设备进行改造,增加横向走铝装置,同时又针对性制定了机长操作工艺规程。在技术和设备人员的积极配合下,相继攻克并解决了电化铝跳步过大、除废电机转速慢、胶轮缠铝、易断等诸多难题,使该工序的产量提高一倍,及时满足了客户需求。
机台在生产“钻石软如意”商标纸时,一直存在有效作业率低、废品率居高不下、挑选工作进度缓慢等老问题。刘鹏飞针对实际操作生产时出现的问题,同技术人员商讨改变相关工艺参数,经过不断实验和持续改进,该商标纸废品率大幅下降,由26%下降到目前的6%。
“只有对自己经手的产品不断精雕细琢,在专业领域永不停止前进的步伐,才能打造出更好的产品。工匠出品,没有最好,只有更好!”刘鹏飞这样说。 记者 衣涛 摄影报道